近來,某煉油廠加氫裂化聯合裝置原料Y型過濾器出現壓差增加較快,反沖洗Y型過濾器切換周期縮短的問題,而為了滿足生產需要只能被迫打開過濾器副線進行控制,裝置在打開反沖洗Y型過濾器副線工況下長期運行將影響到裝置的長周期運行,為此,加氫車間針對原料反沖洗Y型過濾器堵塞原因進行分析并作出處理措施。
針對反沖洗Y型過濾器堵塞情況目前采取措施為改變過濾器運行參數,柴油浸泡時間提高到100分鐘。保證浸泡柴油溫度,控制在85℃以上,提高浸泡效果。對SR-3101反沖洗Y型過濾器出入口以及沖洗柴油進行采樣,分析雜質組成,找出雜質主要來源。根據反沖洗Y型過濾器壓差盡量減小過濾器副線開度,保持反沖洗Y型過濾器壓差指示(PDI3102)在反沖洗的每個運行周期內最高點達到0. 1MPa以上,避免出現Y型過濾器壓差較低而副線開度較大的情況。反應副操加強反沖洗現場閥門動作的檢查,確保儀表指示與實際動作一致。
通過采取上述措施,近兩年該反沖洗Y型過濾器運行良好,可以按照設計要求120分鐘正常切換一次,且Y型過濾器壓差沒有增大趨勢,能達到裝置長周期運行要求。
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